88 Energy Limited anunció el éxito de las pruebas de flujo del yacimiento Upper SFS en el pozo descubridor hickory-1 de la compañía, situado en el proyecto phoenix en la vertiente norte de Alaska (88 energy ~75% wi propietario). Resultados de la prueba de flujo del Upper SFS: Se estimuló un intervalo perforado de 20 pies en el yacimiento Upper SFS mediante una sola etapa de fractura de 241.611 libras de volumen de apuntalante. El pozo se limpió y fluyó durante 111 horas en total, de las cuales 88 horas fueron bajo flujo natural de retorno y 23,5 horas utilizando levantamiento por nitrógeno.

La prueba USFS produjo a un caudal máximo de más de ~70 bopd. Los cortes de petróleo aumentaron a lo largo del periodo de flow back a medida que el pozo se limpiaba, alcanzando un máximo del 15% de corte de petróleo al final del programa de prueba de flujo. Las tasas y el corte de petróleo probablemente habrían aumentado aún más si el periodo de prueba hubiera continuado.

El pozo produjo a una tasa media de flujo de petróleo de aproximadamente 42 bopd durante el periodo de reflujo natural, con tasas instantáneas que oscilaron entre aproximadamente 10 bopd y 77 bopd con tasas medias que aumentaron a lo largo del periodo de prueba. Es importante destacar que la zona USFS fluyó petróleo a la superficie bajo flujo natural, con reflujo de otros yacimientos en pozos adyacentes desplazados que sólo produjeron bajo levantamiento por nitrógeno. Se inyectó un total de 3.960 bbls de fluido en el yacimiento y se recuperaron 2.882 bbls de agua durante el periodo de flujo de retorno, siendo la mayor parte fluido de inyección.

Los caudales totales (incluida la recuperación del fluido de fracturación) alcanzaron una media de ~600 bbl/d durante la duración del flow back. Se recuperaron múltiples muestras de petróleo con gravedades medidas de entre 39,9 y 41,4 API (lo que representa un crudo ligero). Además, se produjeron algunos LGN pero no se midieron, como se había previsto en la fase de planificación.

La presencia de LGN quedó demostrada por las muestras de la línea de antorcha y por el humo negro visible en la antorcha. Históricamente, los precios de los LGN en el Talud Norte de Alaska han sido similares o ligeramente inferiores a los del petróleo ligero, por lo que se consideran muy valiosos. Es necesario seguir trabajando para cuantificar el volumen exacto de LGN, que 88 Energy pretende incluir como parte de una primera evaluación certificada de recursos contingentes en el Proyecto Phoenix para los yacimientos de SFS.