Goodrich Petroleum Corporation anunció los resultados no auditados de ganancias y producción para el primer trimestre terminado el 31 de marzo de 2018. Para el trimestre, los ingresos de la compañía ascendieron a 11,8 millones de dólares, frente a 9,4 millones de dólares en el período del año anterior. Los gastos de capital ascendieron a 21,0 millones de dólares, de los cuales 20,6 millones se gastaron en costes de perforación y terminación y 0,4 en otros gastos, frente a 6,2 millones en el periodo del año anterior, de los cuales 6,0 millones se gastaron en costes de perforación y terminación y 0,2 millones en otros gastos. El EBITDA ajustado fue de 3,4 millones de dólares y el flujo de caja discrecional, definido como el efectivo neto proporcionado por las actividades de explotación antes de los cambios en el capital circulante, fue de 3,2 millones de dólares, frente a un EBITDA ajustado de 0,7 millones de dólares y un FCD de 0,4 millones de dólares en el periodo del año anterior. La pérdida neta fue de 5,3 millones de dólares o 0,47 dólares por acción básica y diluida, frente a una pérdida neta de 5,7 millones de dólares o 0,63 dólares por acción básica y diluida en el periodo del año anterior. La pérdida de explotación fue de 1.332.000 dólares, frente a los 3.490.000 dólares de hace un año. Las pérdidas antes de impuestos fueron de 5.324.000 dólares, frente a los 5.725.000 de hace un año. En el trimestre, la producción de la empresa ascendió a unos 3,3 Bcfe, o una media de aproximadamente 37.000 Mcfe al día, frente a los 2,3 Bcfe, o una media de producción diaria de aproximadamente 26.000 Mcfe al día, del periodo del año anterior. La producción de gas natural ascendió a 3,0 Bcf en el trimestre (89% de la producción total), frente a 1,8 Bcf (79% de la producción total) en el periodo del año anterior. La producción de gas natural del trimestre se vio afectada positivamente por tres pozos operados de Haynesville Shale Trend terminados a finales del primer trimestre, pero se vio afectada negativamente por los cierres debidos a fracturaciones compensadas de aproximadamente 4.300 Mcfe por día para el trimestre, así como por los retrasos de las fracturaciones. La producción del segundo trimestre hasta la fecha ha sido de una media de 47.000 Mcfe al día (92% de gas natural) antes de las adiciones de producción de los pozos Cason-Dickson, que se espera que aumenten la producción de la empresa a más de 70.000 Mcfe al día. La compañía proporcionó una guía de producción y gastos de capital para el segundo trimestre de 2018 y todo el año 2018 y 2019. Debido a los retrasos de terminación, la compañía está revisando su orientación de producción para todo el año 2018 a un promedio de 65,000 a 75,000 Mcfe por día, pero manteniendo su tasa de salida de 2018 de 100,000 Mcfe por día. La compañía anticipa gastos de capital de aproximadamente $ 30 millones en el segundo trimestre y reafirma su presupuesto de capital preliminar para todo el año de $ 85 millones a 95 millones. La compañía reitera su orientación preliminar de producción para 2019 de 140 millones a 154 millones de pies cúbicos de gas equivalente por día, debido al ajuste de los tiempos de los pozos retrasados. La compañía está elevando su orientación para 2019 a un crecimiento del 100% al 120% sobre el punto medio de la orientación de 2018. Los planes preliminares de gasto de capital para 2019 también se mantienen sin cambios en un rango de 125 a 150 millones de dólares y se centran en el núcleo de Haynesville Shale.