JKX Oil & Gas plc reportó ganancias consolidadas preliminares no auditadas y resultados operativos para el año terminado el 31 de diciembre de 2017. Para el período, la empresa informó de unos ingresos de 76.436.000 dólares en comparación con los 73.848.000 dólares de hace un año. El beneficio de las operaciones antes de partidas excepcionales fue de 7.847.000 dólares, frente a la pérdida de 3.930.000 dólares de hace un año. Las pérdidas de las operaciones después de partidas excepcionales fueron de 13.228.000 dólares, frente a los 34.754.000 dólares de hace un año. La pérdida antes de impuestos fue de 16.047.000 dólares, frente a los 38.153.000 dólares de hace un año. La pérdida del ejercicio atribuible a los accionistas de la empresa matriz fue de 17.663.000 dólares, frente a los 37.115.000 dólares de hace un año. La pérdida básica y diluida por acción antes de los elementos excepcionales fue de 0,41 céntimos, frente a los 4,34 céntimos de hace un año. Las pérdidas básicas y diluidas por acción después de partidas extraordinarias fueron de 10,26 céntimos, frente a los 21,56 céntimos de hace un año. El efectivo neto generado por las actividades de explotación fue de 11.030.000 dólares, frente a los 14.636.000 dólares de hace un año. La compra de activos intangibles fue de 9.581.000 dólares, frente a los 90.000 de hace un año. La compra de activos fijos fue de 7.131.000 dólares, frente a los 7.366.000 dólares de hace un año. La deuda neta a 31 de diciembre de 2017 fue de 9.207.000 dólares frente a los 2.527.000 dólares de hace un año. Los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización fueron de 25,3 millones de dólares, frente a los 15,8 millones de dólares de hace un año. Los gastos de capital fueron de 16,7 millones de dólares frente a los 7,5 millones de dólares de hace un año. En 2017 la producción media del grupo fue de 8.658 boepd frente a los 10.083 boepd de hace un año, compuesta por 47,2 MMcfd de gas frente a los 54,7 MMcfd de hace un año, y 784 bpd de petróleo y condensado frente a los 967 bpd de hace un año, lo que supone una reducción global de la producción del 14%. El descenso de la producción de gas se debe principalmente a que el pozo 25 estuvo fuera de servicio en Rusia durante cuatro meses debido a un incendio en la plataforma de reparación. El resto de la caída de la producción de gas se debió al declive en curso en el yacimiento de Elyzavetivske, en Ucrania. La reducción de la producción de petróleo del grupo se debió al declive de IG132 en el yacimiento Ignatovskoye de Ucrania. La empresa experimentará una mejora gradual del flujo de caja a lo largo del segundo semestre de 2018 a medida que la estrategia revisada empiece a dar resultados.